Implementação de metodologias Lean numa unidade industrial de produtos acústicos
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2020 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10400.22/16425 |
Resumo: | O presente trabalho insere-se no âmbito da unidade curricular de Projeto/Dissertação/Estágio do 2º ano do Mestrado de Engenharia Mecânica, especialização em Gestão Industrial, no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) e foi desenvolvido na empresa Visound Acústica, S.A, em Paços de Ferreira, que se dedica ao fabrico de produtos acústicos. Com a concorrência que atualmente existe no mercado, as empresas sentem a necessidade de se tornarem cada vez mais competitivas. Com este intuito torna-se imperativo que as mesmas se tornem mais eficientes, reduzindo ao máximo os seus custos internos, possibilitando uma resposta mais rápida aos pedidos dos seus clientes com a melhor qualidade possível. O presente trabalho teve como objetivo principal a melhoria do sistema produtivo do setor de Marcenaria da Visound Acústica. Após uma análise inicial, em que foram identificadas falhas e problemas, foram definidas e implementadas ações de melhoria para tornar o sistema produtivo mais eficiente, recorrendo a ferramentas como Standard Work, 5S e Poka-Yoke, tendo ainda sido introduzidas alterações significativas no layout fabril, por forma a reduzir movimentações e outros desperdícios. A implementação das ações resultou na disponibilização de desenhos técnicos com o objetivo de diminuir a variabilidade de produtos, implementação da metodologia 5S e aplicação da ferramenta Poka-Yoke de forma a reduzir defeitos de fabrico. Foram também adquiridos acessórios de trabalho que possibilitaram a redução de custos de mão de obra e um novo equipamento que proporcionou um aumento da capacidade produtiva e o aumento de disponibilidade da máquina que representa o ponto de estrangulamento desta unidade fabril. |
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Implementação de metodologias Lean numa unidade industrial de produtos acústicosLean ManufacturingStandard Work5SKaizenPoka-YokeO presente trabalho insere-se no âmbito da unidade curricular de Projeto/Dissertação/Estágio do 2º ano do Mestrado de Engenharia Mecânica, especialização em Gestão Industrial, no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) e foi desenvolvido na empresa Visound Acústica, S.A, em Paços de Ferreira, que se dedica ao fabrico de produtos acústicos. Com a concorrência que atualmente existe no mercado, as empresas sentem a necessidade de se tornarem cada vez mais competitivas. Com este intuito torna-se imperativo que as mesmas se tornem mais eficientes, reduzindo ao máximo os seus custos internos, possibilitando uma resposta mais rápida aos pedidos dos seus clientes com a melhor qualidade possível. O presente trabalho teve como objetivo principal a melhoria do sistema produtivo do setor de Marcenaria da Visound Acústica. Após uma análise inicial, em que foram identificadas falhas e problemas, foram definidas e implementadas ações de melhoria para tornar o sistema produtivo mais eficiente, recorrendo a ferramentas como Standard Work, 5S e Poka-Yoke, tendo ainda sido introduzidas alterações significativas no layout fabril, por forma a reduzir movimentações e outros desperdícios. A implementação das ações resultou na disponibilização de desenhos técnicos com o objetivo de diminuir a variabilidade de produtos, implementação da metodologia 5S e aplicação da ferramenta Poka-Yoke de forma a reduzir defeitos de fabrico. Foram também adquiridos acessórios de trabalho que possibilitaram a redução de custos de mão de obra e um novo equipamento que proporcionou um aumento da capacidade produtiva e o aumento de disponibilidade da máquina que representa o ponto de estrangulamento desta unidade fabril.The present work is part of the 2nd year of the Mechanical Engineering Master's Degree, specialization in Industrial Management, at Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) and was developed at the company Visound Acústica, S.A, in Paços de Ferreira, which is dedicated to the manufacture of acoustic products. With the competition that currently exists in the market, companies feel the need to become increasingly competitive. With this in mind, it is imperative that they become more efficient, reducing their internal costs as much as possible, enabling a faster response to customer requests with the best possible quality. The present work had as main objective the improvement of the productive system of the carpentry sector of Visound Acústica. After an initial analysis, in which failures and problems were identified, improvement actions were defined and implemented to make the productive system more efficient, using tools such as Standard Work, 5S and Poka-Yoke. Significant changes were also made to the manufacturing layout in order to reduce movement and other waste. The implementation of the actions resulted in the availability of technical drawings with the objective of reducing product variability, implementation of the 5S methodology and application of the Poka-Yoke tool in order to reduce manufacturing defects. Work accessories were also purchased that allowed the reduction of labor costs and a new equipment that provided an increase in production capacity and increased availability of the machine that represents the bottleneck of this plant.Costa, Eduardo José Rego Gil daRepositório Científico do Instituto Politécnico do PortoPereira, José Guilherme Rodrigues2020-11-04T14:33:32Z20202020-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.22/16425TID:202533379porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-13T13:03:31Zoai:recipp.ipp.pt:10400.22/16425Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:36:05.846989Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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O presente trabalho insere-se no âmbito da unidade curricular de Projeto/Dissertação/Estágio do 2º ano do Mestrado de Engenharia Mecânica, especialização em Gestão Industrial, no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) e foi desenvolvido na empresa Visound Acústica, S.A, em Paços de Ferreira, que se dedica ao fabrico de produtos acústicos. Com a concorrência que atualmente existe no mercado, as empresas sentem a necessidade de se tornarem cada vez mais competitivas. Com este intuito torna-se imperativo que as mesmas se tornem mais eficientes, reduzindo ao máximo os seus custos internos, possibilitando uma resposta mais rápida aos pedidos dos seus clientes com a melhor qualidade possível. O presente trabalho teve como objetivo principal a melhoria do sistema produtivo do setor de Marcenaria da Visound Acústica. Após uma análise inicial, em que foram identificadas falhas e problemas, foram definidas e implementadas ações de melhoria para tornar o sistema produtivo mais eficiente, recorrendo a ferramentas como Standard Work, 5S e Poka-Yoke, tendo ainda sido introduzidas alterações significativas no layout fabril, por forma a reduzir movimentações e outros desperdícios. A implementação das ações resultou na disponibilização de desenhos técnicos com o objetivo de diminuir a variabilidade de produtos, implementação da metodologia 5S e aplicação da ferramenta Poka-Yoke de forma a reduzir defeitos de fabrico. Foram também adquiridos acessórios de trabalho que possibilitaram a redução de custos de mão de obra e um novo equipamento que proporcionou um aumento da capacidade produtiva e o aumento de disponibilidade da máquina que representa o ponto de estrangulamento desta unidade fabril. |
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