Otimização energética do processo de secagem de uma indústria têxtil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Alves, Inês Maria de Sá
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.22/23619
Resumo: A presente dissertação, integrada no segundo ano do Mestrado em Engenharia Química – Energia e Biorrefinaria do Instituto Superior de Engenharia do Porto, foi realizada na empresa Copo Têxtil Portugal. O objetivo principal do trabalho consistiu na otimização energética do processo de secagem do material têxtil. O trabalho desenvolvido foi dividido em três partes: i) caraterização do processo atual de secagem, determinando-se a humidade de artigos de tecelagem e tricotagem 100% poliéster aplicados no setor têxtil automóvel, ii) realização de ensaios de otimização através da diminuição da temperatura e aumento da velocidade de acabamento e iii) caraterização do processo de secagem através de balanços de massa e energia, quantificando em termos mássicos e energéticos cada corrente. Relativamente à caraterização do processo atual de secagem verificou-se que das dez referências analisadas, cinco (370244, 370246, 375593, 375595 e 375591) encontravam-se com excesso de secagem e as restantes referências (371034, 371035, 375519, 370195 e 375474) apresentavam valores de humidade final adequados à realidade da empresa. A otimização da diminuição da temperatura e aumento da velocidade de acabamento foi realizada para as referências 370244, 375593, 375474, 375591 e 375519. Para a referência 370244 observou-se que o aumento da velocidade provoca um aumento da humidade do artigo de 2,4 e 5,3 vezes, quando a velocidade passa de 20 para 23 m/min e de 20 para 26 m/min, respetivamente. No caso do artigo 375474, um aumento na velocidade de 5 e 10 m/min promove um aumento na humidade do material de 1,3 e 1,8 vezes, respetivamente. A otimização da velocidade de 18 para 23 m/min para a referência 375519, aumentou a quantidade de água no material em 1,2 vezes. As restantes referências não apresentaram valores de humidade dentro do intervalo ótimo experimental (0,01 – 0,08%). Para a otimização da temperatura, realizaramse dois ensaios para a referência 370244, diminuindo-se a temperatura em 10 e 15 ºC, tendo-se obtido uma humidade final de 0,17 e 0,36 %, respetivamente. No que diz respeito aos testes físicos, no primeiro ensaio o limite máximo aceitável para a largura foi ultrapassado em 20 mm e no segundo ensaio, o limite foi excedido em 50 mm. Estes resultados não satisfazem os requisitos de controlo de qualidade impostos, pelo que as otimizações foram rejeitadas. Através de balanços de massa e energia ao artigo 370244, na secagem de 251,1 kg/h de material têxtil (46,16 kg/h correspondem ao caudal mássico de água), utiliza-se um caudal de ar de secagem de 4 557,1 kg/h com um teor de água de 0,006 kgágua/kgar seco. Desta forma, o caudal de saída do material seco é de 251,01 kg/h, obtendo-se um teor de água de 0,00036 kgágua/kgmaterial seco. O ar de secagem sai da chaminé com uma humidade de 0,030 kgágua/kgar seco. Em termos energéticos, da energia fornecida ao sistema pelo termofluido (370,6 kW), sabe-se que 92,5% (338,8 kW) é gasta no aquecimento do ar de secagem, 6,1% é perdida por radiação e convecção e a restante é utilizada para elevar a temperatura do material de 20 para 80ºC. Além disso, constata-se que o processo de secagem do artigo 370244 não é eficiente, uma vez que consome 27 384 kJ/kgágua evaporada.
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Relativamente à caraterização do processo atual de secagem verificou-se que das dez referências analisadas, cinco (370244, 370246, 375593, 375595 e 375591) encontravam-se com excesso de secagem e as restantes referências (371034, 371035, 375519, 370195 e 375474) apresentavam valores de humidade final adequados à realidade da empresa. A otimização da diminuição da temperatura e aumento da velocidade de acabamento foi realizada para as referências 370244, 375593, 375474, 375591 e 375519. Para a referência 370244 observou-se que o aumento da velocidade provoca um aumento da humidade do artigo de 2,4 e 5,3 vezes, quando a velocidade passa de 20 para 23 m/min e de 20 para 26 m/min, respetivamente. No caso do artigo 375474, um aumento na velocidade de 5 e 10 m/min promove um aumento na humidade do material de 1,3 e 1,8 vezes, respetivamente. A otimização da velocidade de 18 para 23 m/min para a referência 375519, aumentou a quantidade de água no material em 1,2 vezes. As restantes referências não apresentaram valores de humidade dentro do intervalo ótimo experimental (0,01 – 0,08%). Para a otimização da temperatura, realizaramse dois ensaios para a referência 370244, diminuindo-se a temperatura em 10 e 15 ºC, tendo-se obtido uma humidade final de 0,17 e 0,36 %, respetivamente. No que diz respeito aos testes físicos, no primeiro ensaio o limite máximo aceitável para a largura foi ultrapassado em 20 mm e no segundo ensaio, o limite foi excedido em 50 mm. Estes resultados não satisfazem os requisitos de controlo de qualidade impostos, pelo que as otimizações foram rejeitadas. Através de balanços de massa e energia ao artigo 370244, na secagem de 251,1 kg/h de material têxtil (46,16 kg/h correspondem ao caudal mássico de água), utiliza-se um caudal de ar de secagem de 4 557,1 kg/h com um teor de água de 0,006 kgágua/kgar seco. Desta forma, o caudal de saída do material seco é de 251,01 kg/h, obtendo-se um teor de água de 0,00036 kgágua/kgmaterial seco. 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The work was divided into three parts: i) characterization of the current drying process, determining the moisture content of 100% polyester weaving and knitting articles used in the automotive textile sector, ii) optimization tests by decreasing the temperature and increasing the finishing speed and iii) characterization of the drying process through mass and energy balances, quantifying in terms of mass and energy each current. Regarding the characterization of the current drying process, it was verified that from the ten references analyzed, five (370244, 370246, 375593, 375595 and 375591) had excessive drying and the remaining references (371034, 371035, 375519, 370195 and 375474) had final moisture values adequate to the company's reality. The optimization of decreasing the temperature and increasing the finishing speed was performed for references 370244, 375593, 375474, 375591 and 375519. For reference 370244 it was observed that increasing the speed causes an increase in the moisture of the article by 2,4 and 5,3 times, when the speed is increased from 20 to 23 m/min and from 20 to 26 m/min, respectively. In the case of item 375474, an increase in speed from 5 and 10 m/min promotes an increase in the moisture of the material by 1,3 and 1,8 times, respectively. Optimizing the speed from 18 to 23 m/min for reference 375519 increased the amount of water in the material by 1,2 times. The remaining references did not show moisture values within the experimental optimum range (0,01 – 0,08%). For temperature optimization, two tests were performed for reference 370244, decreasing the temperature by 10 and 15 ºC, obtaining a final humidity of 0,17 and 0,36%, respectively. As far as the physical tests are concerned, in the first test the maximum acceptable limit for width was exceeded by 20 mm, and in the second test the limit was exceeded by 50 mm. These results do not meet the imposed quality control requirements and the optimizations were therefore rejected. Using mass and energy balances to article 370244, when drying 251.1 kg/h of textile material (46,16 kg/h corresponds to the mass flow of water), a drying air flow of 4 557.1 kg/h with a water content of 0,006 kgwater/kgdry air is used. Thus, the output flow of dry material is 251.01 kg/h, giving a water content of 0,00036 kgwater/kgdry material. The drying air comes out of the chimney with a humidity of 0,030 kgwater/kgdry air. In terms of energy, of the energy supplied to the system by the thermal fluid (370,6 kW), it’s known that 92,5% (338,8 kW) is spent on heating the drying air, 6,1% is lost by radiation and convection, and the rest is used to raise the temperature of the material from 20 to 80°C. Furthermore, it is found that the drying process for article 370244 is not efficient, since it consumes 27 384 kJ/kg evaporated water.Freitas, Olga Manuela Matos deRepositório Científico do Instituto Politécnico do PortoAlves, Inês Maria de Sá2023-09-28T09:49:07Z20232023-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.22/23619TID:203359461porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-10-04T01:45:37Zoai:recipp.ipp.pt:10400.22/23619Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:33:14.609519Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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