Análise da troca térmica após forjamento dos eixos de acionamento de freio em esteira de resfriamento
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2022 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UCS |
Texto Completo: | https://repositorio.ucs.br/11338/12104 |
Resumo: | O processo de forjamento de metais é muito antigo e vem passando por diversas modificações ao longo dos anos. As empresas buscam otimizar esse processo, com o intuito de diminuir o tempo de ciclo de fabricação de uma peça, tornando-o mais eficiente. Para isso e visando um aumento produtivo, surgem no mercado algumas soluções robotizadas. Em uma célula robotizada de forjamento, um dos principais pontos de atenção é o método de resfriamento da peça, que impacta diretamente no tempo do ciclo de fabricação. Esse estudo tem como objetivo analisar a troca térmica após o forjamento dos eixos de acionamento de tambor de freio. Desse modo, foi observado o eixo em uma esteira de resfriamento, onde dois métodos de transferência de calor foram avaliados. A convecção natural com a peça inicialmente a uma temperatura aproximada de 950 °C, sendo o intervalo de temperatura requerido em torno de 450 °C. Posteriormente, foi analisada a convecção forçada, de modo que o eixo saia do processo com temperatura inferior a 50 °C, sem os processos subsequentes. Com isso, foi realizada análise dimensional, levando em consideração o comportamento do eixo de acionamento de freio após o aquecimento, para que, dessa forma, possa ser definido o comprimento efetivo da esteira responsável por todo processo. Para a efetividade do trabalho foram realizados testes e ensaios práticos envolvendo o eixo de acionamento de freio, comparando-se os resultados obtidos nesses ensaios com aqueles encontrados no estudo analítico (Método da Capacitância Global e Integração convecção-radiação) e em simulações CFD (Computational Fluid Dynamics) do processo de resfriamento. Como houve alguma discrepância entre as análises efetuadas, baseou-se nos resultados dos ensaios práticos para a definição do comprimento da esteira. Nos ensaios práticos, o tempo total de resfriamento considerando os dois processos envolvidos foi de 37,5 min, sendo 13 min para o resfriamento através da convecção natural e 24,5 min para a convecção forçada. Diferente dos resultados encontrados via simulação CFD e analiticamente através de cálculos, onde o tempo encontrado para o resfriamento em convecção natural através do Método da Capacitância Global ficou 38% maior do encontrado na simulação prática e pelo método da integração 45% menor. Já na simulação CFD, o tempo foi concordante com o encontrado na prática. Para os cálculos envolvendo a convecção forçada, o resultado obtido pelo Método da Capacitância Global ficou 30% maior que o encontrado na prática e considerando o método da integração, a diferença caiu para 6% apenas. Na simulação CFD a diferença foi 63% maior que o encontrado na prática. Com base nisso e considerando dessa forma os resultados encontrados em ensaio prático a esteira chegou a definição dimensional de 9 m de comprimento. [resumo fornecido pelo autor] |
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Bossardi, Paulo André BoschiBaldasso, CamilaRech, Giovanni MatheusAltafini, Carlos Roberto2023-06-12T18:56:02Z2023-06-12T18:56:02Z2022-12-202022-12-12https://repositorio.ucs.br/11338/12104O processo de forjamento de metais é muito antigo e vem passando por diversas modificações ao longo dos anos. As empresas buscam otimizar esse processo, com o intuito de diminuir o tempo de ciclo de fabricação de uma peça, tornando-o mais eficiente. Para isso e visando um aumento produtivo, surgem no mercado algumas soluções robotizadas. Em uma célula robotizada de forjamento, um dos principais pontos de atenção é o método de resfriamento da peça, que impacta diretamente no tempo do ciclo de fabricação. Esse estudo tem como objetivo analisar a troca térmica após o forjamento dos eixos de acionamento de tambor de freio. Desse modo, foi observado o eixo em uma esteira de resfriamento, onde dois métodos de transferência de calor foram avaliados. A convecção natural com a peça inicialmente a uma temperatura aproximada de 950 °C, sendo o intervalo de temperatura requerido em torno de 450 °C. Posteriormente, foi analisada a convecção forçada, de modo que o eixo saia do processo com temperatura inferior a 50 °C, sem os processos subsequentes. Com isso, foi realizada análise dimensional, levando em consideração o comportamento do eixo de acionamento de freio após o aquecimento, para que, dessa forma, possa ser definido o comprimento efetivo da esteira responsável por todo processo. Para a efetividade do trabalho foram realizados testes e ensaios práticos envolvendo o eixo de acionamento de freio, comparando-se os resultados obtidos nesses ensaios com aqueles encontrados no estudo analítico (Método da Capacitância Global e Integração convecção-radiação) e em simulações CFD (Computational Fluid Dynamics) do processo de resfriamento. Como houve alguma discrepância entre as análises efetuadas, baseou-se nos resultados dos ensaios práticos para a definição do comprimento da esteira. Nos ensaios práticos, o tempo total de resfriamento considerando os dois processos envolvidos foi de 37,5 min, sendo 13 min para o resfriamento através da convecção natural e 24,5 min para a convecção forçada. Diferente dos resultados encontrados via simulação CFD e analiticamente através de cálculos, onde o tempo encontrado para o resfriamento em convecção natural através do Método da Capacitância Global ficou 38% maior do encontrado na simulação prática e pelo método da integração 45% menor. Já na simulação CFD, o tempo foi concordante com o encontrado na prática. Para os cálculos envolvendo a convecção forçada, o resultado obtido pelo Método da Capacitância Global ficou 30% maior que o encontrado na prática e considerando o método da integração, a diferença caiu para 6% apenas. Na simulação CFD a diferença foi 63% maior que o encontrado na prática. Com base nisso e considerando dessa forma os resultados encontrados em ensaio prático a esteira chegou a definição dimensional de 9 m de comprimento. [resumo fornecido pelo autor]The process of forging metals is ancient and has been undergoing refuge over the years. They seek to optimize this process, as more efficient companies in order to reduce the manufacturing cycle time of a part. For this, and sometimes more productive, there is no market for robotic solutions. In a robotic forging cell, one of the main points of attention is the cooling of the part, this method directly impacts the manufacturing cycle time. This study aims at the thermal exchange after the drive axles of the brake drum, this way the axle will be observed in a cooling mat, where two methods of heat download was received. Natural cooling with a partial part at a temperature of approximately 950 °C, whose temperature range required for the process is around 50 °C and then the compensation which must act so that the part must act in the process with a temperature later below 50 °C and does not affect the other subsequent processes. With this, a dimensional analysis was carried out, taking into account the behavior of the brake drive shaft after the assembly, to define the effective length of the belt for the whole process. Thus, a dimensional analysis was carried out, taking into account the behavior of the brake drive shaft after heating, so that, in this way, the effective length of the mat responsible for the entire process could be defined. For the effectiveness of the work, tests and practical tests were carried out involving the brake drive shaft, comparing the results obtained in these tests with those found in the analytical study (Global Capacitance Method and Convection-Radiation Integration) and in CFD simulations (Computational Fluid Dynamics) of the cooling process. If there was any discrepancy between the analyzes carried out, it was based on the results of the practical tests to define the length of the mat, whose total cooling time considering the two processes involved was 37.5 min, with 13 min for cooling through the natural convection and 24.5 min for forced convection. Unlike the results found via CFD simulation and analytically through calculations, where the time found for cooling in natural convection through the global capacitance method was 38% higher than that found in the practical simulation and by the integration method 45% lower, already in the simulation CFD time closed with that found in practice. For the calculations involving forced convection, the result obtained by the global capacitance method was 30% greater than that found in practice, considering the integration method, this difference decreased by only 6% greater. In the CFD simulation, this value was extrapolated and reached 60% higher than that found in practice. Based on this and considering the results found in a practical test, the mat reached the dimensional definition of 9 m in length. [resumo fornecido pelo autor]Engenharia mecânicaForjamentoEngenharia térmicaCalor - TransmissãoAnálise da troca térmica após forjamento dos eixos de acionamento de freio em esteira de resfriamentoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UCSinstname:Universidade de Caxias do Sul (UCS)instacron:UCSinfo:eu-repo/semantics/openAccessUniversidade de Caxias do SulBacharelado em Engenharia MecânicaCampus Universitário de Caxias do Sul2022-12-20ORIGINALTCC Paulo Andre Boschi Bossardi.pdfTCC Paulo Andre Boschi Bossardi.pdfapplication/pdf1113176https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/12104/1/TCC%20Paulo%20Andre%20Boschi%20Bossardi.pdf03544cf8afd61d9907234374c61c63caMD51TEXTTCC Paulo Andre Boschi Bossardi.pdf.txtTCC Paulo Andre Boschi Bossardi.pdf.txtExtracted texttext/plain97205https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/12104/2/TCC%20Paulo%20Andre%20Boschi%20Bossardi.pdf.txt7127e875642256790b6263a7797d7c9bMD52THUMBNAILTCC Paulo Andre Boschi Bossardi.pdf.jpgTCC Paulo Andre Boschi Bossardi.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1187https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/12104/3/TCC%20Paulo%20Andre%20Boschi%20Bossardi.pdf.jpg39239538fb147ac2f992f786f49f6e3cMD5311338/121042023-06-13 07:04:28.621oai:repositorio.ucs.br:11338/12104Repositório de Publicaçõeshttp://repositorio.ucs.br/oai/requestopendoar:2023-06-13T07:04:28Repositório Institucional da UCS - Universidade de Caxias do Sul (UCS)false |
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