Remoção do oxigênio dissolvido da água de alimentação de uma caldeira de alta pressão em uma indústria de celulose

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Almeida, João Vitor dos Santos
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/103838
Resumo: Caldeiras de alta pressão operam sob condições extremas. Por esta razão, a qualidade da água utilizada para geração de vapor é de grande importância e necessita ser de elevada pureza a fim de evitar problemas com depósitos e corrosão que diminuem a vida útil de equipamentos e tubulações, prejudicam a segurança operacional e geram elevados custos de reparo e manutenção além de perda de produção por paradas não programadas. Matéria orgânica, sais e íons dissolvidos, principalmente, são removidos por osmose inversa ou troca iônica, evitando depósitos e geração de espuma. No intuito de minimizar a ocorrência de corrosão é fundamental garantir que a quantidade de oxigênio dissolvido na água de alimentação esteja abaixo de 7,00 ppb. Este e outros gases são removidos através de desaeradores mecânicos e de sequestrantes químicos. Diversas variáveis devem ser consideradas na remoção de oxigênio dissolvido, tais como: vazão e temperatura da água de alimentação da caldeira, proporção entre condensado e água de reposição, pressão e temperatura do desaerador e dosagem de sequestrante químico de oxigênio. O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência do desaerador de uma planta de geração de vapor e energia de uma indústria de celulose e definir a melhor condição de operação e dosagem de produtos químicos, baseado no potencial de oxi-redução da água alimentada à caldeira, principal indicativo de corrosão no interior da caldeira, e na concentração de oxigênio dissolvido presente na água. Para alcançar o objetivo foram coletados dados de operação da planta e realizadas análises de acompanhamento. Durante o acompanhamento, a dosagem de sequestrante de oxigênio foi sendo reduzida por patamares de 0,50 ppm do residual de sequestrante de oxigênio partindo do residual médio de 2,50 ppm. A análise dos resultados indica que o desaerador opera com eficiência satisfatória. Somente foram registradas concentrações elevadas de oxigênio em situações de parada da planta. Foi possível constatar a influência da proporção de condensado na água de alimentação, propiciando que um volume maior de água de reposição, aumentando a concentração de oxigênio na água de alimentação, fosse adicionado ao sistema dificultando a remoção de oxigênio dissolvido. A dosagem de sequestrante químico de oxigênio mostrou importante papel na manutenção da condição redutora adequada para o sistema. Definiu-se que para uma condição segura de operação da planta é necessário manter um residual de segurança de 1,00 ppm de sequestrante de oxigênio a base de carbohidrazida em situações de operação normal, contínua, em estado estacionário. Em momentos de descontinuidade, é necessário utilizar uma dosagem maior, propiciando um residual mais alto, tanto quanto 3,00 ppm. Uma redução de dosagem, que garante uma diminuição do residual de 2,50 ppm para 1,00 ppm de sequestrante de oxigênio, traz uma economia da ordem de R$ 50-100 mil/ano.
id UFRGS-2_a3944993a63846310addc663f56cdd2a
oai_identifier_str oai:www.lume.ufrgs.br:10183/103838
network_acronym_str UFRGS-2
network_name_str Repositório Institucional da UFRGS
repository_id_str
spelling Almeida, João Vitor dos SantosSoares, Rafael de Pelegrini2014-09-25T02:14:11Z2014http://hdl.handle.net/10183/103838000932434Caldeiras de alta pressão operam sob condições extremas. Por esta razão, a qualidade da água utilizada para geração de vapor é de grande importância e necessita ser de elevada pureza a fim de evitar problemas com depósitos e corrosão que diminuem a vida útil de equipamentos e tubulações, prejudicam a segurança operacional e geram elevados custos de reparo e manutenção além de perda de produção por paradas não programadas. Matéria orgânica, sais e íons dissolvidos, principalmente, são removidos por osmose inversa ou troca iônica, evitando depósitos e geração de espuma. No intuito de minimizar a ocorrência de corrosão é fundamental garantir que a quantidade de oxigênio dissolvido na água de alimentação esteja abaixo de 7,00 ppb. Este e outros gases são removidos através de desaeradores mecânicos e de sequestrantes químicos. Diversas variáveis devem ser consideradas na remoção de oxigênio dissolvido, tais como: vazão e temperatura da água de alimentação da caldeira, proporção entre condensado e água de reposição, pressão e temperatura do desaerador e dosagem de sequestrante químico de oxigênio. O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência do desaerador de uma planta de geração de vapor e energia de uma indústria de celulose e definir a melhor condição de operação e dosagem de produtos químicos, baseado no potencial de oxi-redução da água alimentada à caldeira, principal indicativo de corrosão no interior da caldeira, e na concentração de oxigênio dissolvido presente na água. Para alcançar o objetivo foram coletados dados de operação da planta e realizadas análises de acompanhamento. Durante o acompanhamento, a dosagem de sequestrante de oxigênio foi sendo reduzida por patamares de 0,50 ppm do residual de sequestrante de oxigênio partindo do residual médio de 2,50 ppm. A análise dos resultados indica que o desaerador opera com eficiência satisfatória. Somente foram registradas concentrações elevadas de oxigênio em situações de parada da planta. Foi possível constatar a influência da proporção de condensado na água de alimentação, propiciando que um volume maior de água de reposição, aumentando a concentração de oxigênio na água de alimentação, fosse adicionado ao sistema dificultando a remoção de oxigênio dissolvido. A dosagem de sequestrante químico de oxigênio mostrou importante papel na manutenção da condição redutora adequada para o sistema. Definiu-se que para uma condição segura de operação da planta é necessário manter um residual de segurança de 1,00 ppm de sequestrante de oxigênio a base de carbohidrazida em situações de operação normal, contínua, em estado estacionário. Em momentos de descontinuidade, é necessário utilizar uma dosagem maior, propiciando um residual mais alto, tanto quanto 3,00 ppm. Uma redução de dosagem, que garante uma diminuição do residual de 2,50 ppm para 1,00 ppm de sequestrante de oxigênio, traz uma economia da ordem de R$ 50-100 mil/ano.application/pdfporEngenharia químicaRemoção do oxigênio dissolvido da água de alimentação de uma caldeira de alta pressão em uma indústria de celuloseinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulEscola de EngenhariaPorto Alegre, BR-RS2014Engenharia Químicagraduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000932434.pdf000932434.pdfTexto completoapplication/pdf2032544http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/103838/1/000932434.pdf1e74a305e4c60bcf2a454289230e820eMD51TEXT000932434.pdf.txt000932434.pdf.txtExtracted Texttext/plain52810http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/103838/2/000932434.pdf.txt4213f42230990d7f09998ba22ba73922MD52THUMBNAIL000932434.pdf.jpg000932434.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1575http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/103838/3/000932434.pdf.jpg9c9612aa790b2623cb019ff01b100797MD5310183/1038382018-10-08 07:56:11.955oai:www.lume.ufrgs.br:10183/103838Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2018-10-08T10:56:11Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Remoção do oxigênio dissolvido da água de alimentação de uma caldeira de alta pressão em uma indústria de celulose
title Remoção do oxigênio dissolvido da água de alimentação de uma caldeira de alta pressão em uma indústria de celulose
spellingShingle Remoção do oxigênio dissolvido da água de alimentação de uma caldeira de alta pressão em uma indústria de celulose
Almeida, João Vitor dos Santos
Engenharia química
title_short Remoção do oxigênio dissolvido da água de alimentação de uma caldeira de alta pressão em uma indústria de celulose
title_full Remoção do oxigênio dissolvido da água de alimentação de uma caldeira de alta pressão em uma indústria de celulose
title_fullStr Remoção do oxigênio dissolvido da água de alimentação de uma caldeira de alta pressão em uma indústria de celulose
title_full_unstemmed Remoção do oxigênio dissolvido da água de alimentação de uma caldeira de alta pressão em uma indústria de celulose
title_sort Remoção do oxigênio dissolvido da água de alimentação de uma caldeira de alta pressão em uma indústria de celulose
author Almeida, João Vitor dos Santos
author_facet Almeida, João Vitor dos Santos
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Almeida, João Vitor dos Santos
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Soares, Rafael de Pelegrini
contributor_str_mv Soares, Rafael de Pelegrini
dc.subject.por.fl_str_mv Engenharia química
topic Engenharia química
description Caldeiras de alta pressão operam sob condições extremas. Por esta razão, a qualidade da água utilizada para geração de vapor é de grande importância e necessita ser de elevada pureza a fim de evitar problemas com depósitos e corrosão que diminuem a vida útil de equipamentos e tubulações, prejudicam a segurança operacional e geram elevados custos de reparo e manutenção além de perda de produção por paradas não programadas. Matéria orgânica, sais e íons dissolvidos, principalmente, são removidos por osmose inversa ou troca iônica, evitando depósitos e geração de espuma. No intuito de minimizar a ocorrência de corrosão é fundamental garantir que a quantidade de oxigênio dissolvido na água de alimentação esteja abaixo de 7,00 ppb. Este e outros gases são removidos através de desaeradores mecânicos e de sequestrantes químicos. Diversas variáveis devem ser consideradas na remoção de oxigênio dissolvido, tais como: vazão e temperatura da água de alimentação da caldeira, proporção entre condensado e água de reposição, pressão e temperatura do desaerador e dosagem de sequestrante químico de oxigênio. O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência do desaerador de uma planta de geração de vapor e energia de uma indústria de celulose e definir a melhor condição de operação e dosagem de produtos químicos, baseado no potencial de oxi-redução da água alimentada à caldeira, principal indicativo de corrosão no interior da caldeira, e na concentração de oxigênio dissolvido presente na água. Para alcançar o objetivo foram coletados dados de operação da planta e realizadas análises de acompanhamento. Durante o acompanhamento, a dosagem de sequestrante de oxigênio foi sendo reduzida por patamares de 0,50 ppm do residual de sequestrante de oxigênio partindo do residual médio de 2,50 ppm. A análise dos resultados indica que o desaerador opera com eficiência satisfatória. Somente foram registradas concentrações elevadas de oxigênio em situações de parada da planta. Foi possível constatar a influência da proporção de condensado na água de alimentação, propiciando que um volume maior de água de reposição, aumentando a concentração de oxigênio na água de alimentação, fosse adicionado ao sistema dificultando a remoção de oxigênio dissolvido. A dosagem de sequestrante químico de oxigênio mostrou importante papel na manutenção da condição redutora adequada para o sistema. Definiu-se que para uma condição segura de operação da planta é necessário manter um residual de segurança de 1,00 ppm de sequestrante de oxigênio a base de carbohidrazida em situações de operação normal, contínua, em estado estacionário. Em momentos de descontinuidade, é necessário utilizar uma dosagem maior, propiciando um residual mais alto, tanto quanto 3,00 ppm. Uma redução de dosagem, que garante uma diminuição do residual de 2,50 ppm para 1,00 ppm de sequestrante de oxigênio, traz uma economia da ordem de R$ 50-100 mil/ano.
publishDate 2014
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2014-09-25T02:14:11Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2014
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10183/103838
dc.identifier.nrb.pt_BR.fl_str_mv 000932434
url http://hdl.handle.net/10183/103838
identifier_str_mv 000932434
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFRGS
instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
instname_str Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron_str UFRGS
institution UFRGS
reponame_str Repositório Institucional da UFRGS
collection Repositório Institucional da UFRGS
bitstream.url.fl_str_mv http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/103838/1/000932434.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/103838/2/000932434.pdf.txt
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/103838/3/000932434.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 1e74a305e4c60bcf2a454289230e820e
4213f42230990d7f09998ba22ba73922
9c9612aa790b2623cb019ff01b100797
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1801224473257443328