Normalização de um processo de extração de óleos vegetais. Análise de variáveis críticas do processo

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Freixo, Ana Margarida dos Santos
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/39807
Resumo: O aumento da competitividade dos mercados tem levado a que empresas das mais diversas áreas apostem em metodologias que visam a melhoria contínua dos seus processos, sem que para isso sejam necessários investimentos monetários consideráveis. É neste contexto que a empresa de extração de óleos vegetais e produção de biodiesel em estudo opta pela introdução da filosofia Kaizen em todos os seus processos. Neste âmbito será introduzida da normalização dos procedimentos (terceiro nível de Kaizen) nas secções que apresentam a maior variabilidade do processo. Foi então realizado um conjunto de normas que contém a sequência de tarefas mais eficaz e segura para a laboração com as sementes de soja e colza, nas secções de preparação das oleaginosas e de extração de óleos vegetais. Para a realização das normas recorreu-se a Gemba Walks, reuniões de brainstorming, regra dos 5 porquês e a diagramas de Ishikawa. A principal vantagem da introdução destas normas é a redução da varibilidade, o que leva a uma redução do produto não conforme e, consequentemente, a um ganho de margem. Foram ainda analisadas variáveis críticas da secção de extração, visto ter sido provado que os defeitos de preparação são inferiores a 1%. Desta análise concluiu-se que o aumento da temperatura de extração permitirá um aumento do rendimento da extração química e que a diminuição da temperatura dos gases à saída do DTS leva a uma redução do consumo de vapor direto. Da análise de variáveis surgiu ainda a hipótese de implementação de um ciclo de normalização SDCA ao pisos do DTS, no qual se normalizou a operação com uma indicação de nível de material igual a 0%, tendo sido obtida uma redução do consumo de vapor direto no equipamento e uma possível hipótese de melhoria das condições de residual de hexano. De modo a estudar esta hipótese de melhoria foi iniciado um ciclo de melhoria PDCA.
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